一起窯尾漏料事故的原因分析及處理
某水泥公司5000t/d生產(chǎn)線配置Φ4.8m×74m回轉(zhuǎn)窯,于2006年10月投產(chǎn)以來,一直生產(chǎn)較為平穩(wěn),2019年3月檢修后恢復(fù)生產(chǎn)回轉(zhuǎn)窯窯尾漏料比較頻繁,導(dǎo)致產(chǎn)量降低,嚴(yán)重制約生產(chǎn)?,F(xiàn)將存在的問題及分析處理結(jié)果總結(jié)如下,僅供參考。
一、窯尾漏料事故過程陳述
3月14日22:06回轉(zhuǎn)窯投料,15日夜班產(chǎn)量加至385t/h系統(tǒng)運(yùn)行正常。由于原料磨頻繁跳停,生料庫位較低,16:38回轉(zhuǎn)窯減料至280t/h運(yùn)行,15日中班原料磨趨于正常,計(jì)劃次日原料磨磨輥緊固螺栓回轉(zhuǎn)窯未安排加料。16日11:01分原料磨停機(jī)緊固磨輥螺栓,17:56緊固完成原料磨開機(jī),18:30回轉(zhuǎn)窯安排加料。產(chǎn)量加至385t/h時窯尾出現(xiàn)漏料。減產(chǎn)至370t/h穩(wěn)定30min后窯尾又出現(xiàn)漏料。直至減產(chǎn)到320t/h時漏料情況不再出現(xiàn)。
二、原因分析
(1)該公司由于MgO及R2O含量一直偏高,采取高硅率的配料方案,投料初期由于原料磨系統(tǒng)的不穩(wěn)定造成硅率偏低(見表1),有害成分窯尾聚集嚴(yán)重,物料液相量提前出現(xiàn),漏料初期16日發(fā)現(xiàn)71~73m處出現(xiàn)有微結(jié)圈現(xiàn)象。
表1 投料初期及正常生產(chǎn)時生料成分對比
(2)回轉(zhuǎn)窯投料量較低煤磨熱風(fēng)不足,導(dǎo)致煤粉細(xì)度及水分偏離指標(biāo)(見表2)。由于細(xì)度偏粗,水分偏大,造成煤粉出現(xiàn)后燃現(xiàn)象。
表2 投料初期及正常生產(chǎn)時燃料質(zhì)量指標(biāo)對比
從表1、表2中可以看出,由于堿含量較高、配料硅率偏低控制,導(dǎo)致液相提前出現(xiàn),外加煤粉水分偏大,細(xì)度偏粗,煤粉存在后燃現(xiàn)象,加劇了尾溫升高,促進(jìn)了結(jié)皮、結(jié)圈現(xiàn)象的出現(xiàn),為最終導(dǎo)致71~73m處出現(xiàn)微結(jié)圈創(chuàng)造了條件。
(1)在3月15日產(chǎn)量加到385t/h時,高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)至885r/min(見表3),后因原料磨原因減產(chǎn)至280t/h運(yùn)行,操作上只調(diào)整了喂料量,系統(tǒng)拉風(fēng)未作調(diào)整。
表3 漏料事故前后燒成系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
從表3中可以看出,系統(tǒng)拉風(fēng)較大,導(dǎo)致窯尾溫度偏高,液相提前出現(xiàn),造成71~73m處出現(xiàn)有微結(jié)圈現(xiàn)象,結(jié)圈位置位于窯尾托架附近,物料進(jìn)入窯內(nèi)速度受阻。這是漏料的直接原因。
三、處理措施
(1)配料指標(biāo)調(diào)整。控制KH:1.00~1.02,SM:3.1~3.3,IM:1.25~1.35,防止結(jié)圈部位進(jìn)一步惡化。
(2)采用低灰分(16%)的原煤使窯前火焰縮短,促使煤灰沉降在燒成帶內(nèi),防止煤灰后飄;同時控制細(xì)度、水分在正常范圍內(nèi)。
(3)降低高溫風(fēng)機(jī)風(fēng)量,做到風(fēng)料匹配,防止風(fēng)量過大導(dǎo)致燒成帶后移窯尾溫度升高。
(4)減小三次風(fēng)閘板開度,由45%調(diào)整到35%,加強(qiáng)窯內(nèi)通風(fēng),減少由于煤粉原因造成的不完全燃燒。
(5)煤管每8h動一次,控制范圍+200mm~-200mm,利用冷熱交替方法使圈盡快脫落。
(6)窯尾投放石灰石,沖擊結(jié)圈部位,使其盡快脫落。
(7)有臨停的機(jī)會,系統(tǒng)加大風(fēng)量冷卻,采取急冷急熱的方法使圈盡快脫落。
四、效果
通過以上調(diào)整,系統(tǒng)整體趨于好轉(zhuǎn),漏料現(xiàn)象逐漸減輕。回轉(zhuǎn)窯于19日中班18:00出現(xiàn)臨停,系統(tǒng)加風(fēng)急冷,開啟窯后恢復(fù)正常生產(chǎn)(見圖1),產(chǎn)量加至385t/h未出現(xiàn)漏料現(xiàn)象。
圖1 恢復(fù)正常生產(chǎn)后燒成系統(tǒng)中控截圖
五、結(jié)束語
這是回轉(zhuǎn)窯后結(jié)圈的典型案例,造成這一事故的原因和部位各廠不一,操作控制上應(yīng)該做好預(yù)防工作,一方面能從根本上杜絕窯尾漏料發(fā)生,另一方面即使發(fā)生了也能實(shí)施預(yù)案盡快處理,可將損失降到最低。
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