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首頁行業(yè)動(dòng)態(tài) 一起窯尾漏料事故的原因分析及處理

一起窯尾漏料事故的原因分析及處理

2021年09月25日11:09 

某水泥公司5000t/d生產(chǎn)線配置Φ4.8m×74m回轉(zhuǎn)窯,于2006年10月投產(chǎn)以來,一直生產(chǎn)較為平穩(wěn),2019年3月檢修后恢復(fù)生產(chǎn)回轉(zhuǎn)窯窯尾漏料比較頻繁,導(dǎo)致產(chǎn)量降低,嚴(yán)重制約生產(chǎn)?,F(xiàn)將存在的問題及分析處理結(jié)果總結(jié)如下,僅供參考。

一、窯尾漏料事故過程陳述

3月14日22:06回轉(zhuǎn)窯投料,15日夜班產(chǎn)量加至385t/h系統(tǒng)運(yùn)行正常。由于原料磨頻繁跳停,生料庫位較低,16:38回轉(zhuǎn)窯減料至280t/h運(yùn)行,15日中班原料磨趨于正常,計(jì)劃次日原料磨磨輥緊固螺栓回轉(zhuǎn)窯未安排加料。16日11:01分原料磨停機(jī)緊固磨輥螺栓,17:56緊固完成原料磨開機(jī),18:30回轉(zhuǎn)窯安排加料。產(chǎn)量加至385t/h時(shí)窯尾出現(xiàn)漏料。減產(chǎn)至370t/h穩(wěn)定30min后窯尾又出現(xiàn)漏料。直至減產(chǎn)到320t/h時(shí)漏料情況不再出現(xiàn)。

二、原因分析

2.1 配料方面

(1)該公司由于MgO及R2O含量一直偏高,采取高硅率的配料方案,投料初期由于原料磨系統(tǒng)的不穩(wěn)定造成硅率偏低(見表1),有害成分窯尾聚集嚴(yán)重,物料液相量提前出現(xiàn),漏料初期16日發(fā)現(xiàn)71~73m處出現(xiàn)有微結(jié)圈現(xiàn)象。

表1投料初期及正常生產(chǎn)時(shí)生料成分對(duì)比

投料初期及正常生產(chǎn)時(shí)生料成分對(duì)比

投料初期及正常生產(chǎn)時(shí)生料成分對(duì)比

(2)回轉(zhuǎn)窯投料量較低煤磨熱風(fēng)不足,導(dǎo)致煤粉細(xì)度及水分偏離指標(biāo)(見表2)。由于細(xì)度偏粗,水分偏大,造成煤粉出現(xiàn)后燃現(xiàn)象。

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